1.康佳液晶电视LC32HS62B绿灯亮黑屏通病技改方案
康佳液晶电视LC32HS62B 康佳KIP +L150I12C1/C2 -01型IP板将开关电源与背光驱动合做在一块板上,PFC控制芯片为FAN7530(UF901),开关电源控制芯片为FSQ0765(NW901),逆变控制芯片为NXP2071(U701)。该板厂家编号为34006601,版本号为35014097,适用的机型有:LC32ES62(2BOM)、LC32ES62(3BOM)、LC32FS81B(3BOM)、LC32FS81B(2BOM)、LC32FS82B、LC32FS82C(2BOM)、LC32FS82C、LC32GS80C(2BOM)、LC32GS80C(3BOM)、LC32HS62B(2BOM)、LC32HS62B、LC321S68N、LC32IS90N、LC32TS86C(2BOM)等。
上述机型易出现冷机黑屏故障(背光不亮),反复多次开机后又可正常工作。该故障通常系背光驱动电路中的过压保护起控所致,相关电路如图1所示。实修时,可先按下列方法进行检查,以确认故障部位:
1.首先短路光耦N701的③、④脚,以强制启动背光,并短路光耦N702的③、④脚,以模拟背光亮度最大,若开机故障依旧,则说明背光开/关与亮度调节电路基本无问题。
2.短路光耦N704的①、②脚,强制让过流保护电路不起控,若开机故障依旧,则说明故障并非过流保护所致。
3.短路光耦N703的①②脚,强制让过压保护电路不起控,若试机能正常开机,则说明故障系过压保护起控所致。
过压保护电路中,由D751、D752、D754、C758、C755、C764、R757、R758等元件组成过压取样电路,输出的取样电压与三端精密稳压器N705、NW952(型号均为TL431)内部的基准电压作比较、放大,然后通过光耦N703送给背光控制芯片U701的③脚。
由于TL431输入部分是运算放大器,输入阻抗非常高,增益大,加之逆变部分本身就会产生各种干扰,同时冷机灯管易出现异常辉光放电现象,从而产生尖峰脉冲。这些干扰极易导致过压保护电路起控,从而出现背光不亮故障。针对这一原因,厂家给出了以下两种技改方案,供实修时参考:
康佳lc32hs62b通病技改方案
方案一:由于TL431是高增益放大器,没有深度负反馈电路,易受干扰而产生误动作,因此可加大TL431输入端的RC积分电路的积分时间,以增强其抗干扰能力,既滤除开机瞬时的尖峰干扰脉冲,同时让过压保护大幅延时,以防止误保护。
具体而言,在该电路中,R758、R757并联作为RC积分电路中的电阻R,C756为RC积分电路中的电容C。若要增大RC常数,最简单的方法就是增大C756的容量。经过实验,将C756由原来2.2nF(222)改为2.2μF(225)后,故障排除。经过计算,C756改为2.2μF后,积分时间增至原来的1000倍,约63ms,符合过压保护所需的延时时间。
方案二:由于TL431的输入阻抗本来就非常高,串联电阻R773既会让输入信一号源的阻抗再次增加,又会引来干扰,从而出现误保护,所以可采用降低输入阻抗的办法来增强其抗干扰能力,即将R773由原来100kΩ(104)改为0Ω电阻,或用导线代替。
另外,有资料称:将电阻R757由原来10kΩ改为3.3kΩ,以确保能给TL431提供稳定工作所需的最小电流(1mA)。其实,这个改动没有多大效果,因为在背光正常工作时,TL431工作在截止状态,更改电阻大小,对工作没有影响。
2.康佳LC32HS62B(334006601)三无维修
一台LC32ES62B,用户反应是开机连指示灯都不亮,上门一开机,图像声音都正常,怀疑用户插座有问题,用户坚定的称插座用其它电器试过,肯定没问题,关机多开几次,有时确实出现开机指示灯不亮、不开机的情况。
拆机:此机采用34006601二合一电源,电源用Q0465,只输出一组12V电压到信号处理板,在出问题时测电源板上排插XS951的1脚12V输出电压为0V. 想到以前经常遇到光耦引起的有时不开机,试将光耦NW950(PC817),NW951(TL431)换新,故障一样。
由于工具包内没有带此电源的图纸,大概检查了一下没有发现问题,就把电源板取回家里维修。晚上找来图纸对照实物,发觉有几处实物没有装元件,如:QW903,DW902,N951及其外围元件等。照图纸上分析如果由QW901、 QW902等组成的市电过低压保护电路出问题也会造成无12V输出。
于是断开QW902,也就是相当于甩开市电过低压保护,试机故障一样,在无12V输出时测NW901 ①319V,②接地,③9.8V④0V, ⑤0V ⑥317V,想会不会是给PFC供电的负载重引起的,又断开Q951,试机故障不变。
又想不会是12V稳压部分引起Q0765保护吧,但有时又可以开机啊,图像声音且还都正常,由于12V稳压部分没有几个元件,还是对照图纸仔细测了一下,也没有发现问题,又将电源热地部分的电阻电容也对照图纸检查了一遍,还是一无所获,后来又想会不会像SK系列的开关变压器11001512一样,是开关变压器的问题呢,服务站又没有此相同的电源板,无奈只有暂时放在一边,向公司申请一张电源板。
申请回电源板后本来应该立即去给用户安装好的,但心里又有点不甘心,于是拆下新的电源板上的变压器换过来,故障现象还是一样,这下傻眼了。难道还有什么遗漏的地方吗?又对照图纸仔细核对,试着将与12V形成无关的电路断开,心想由于QW903实物未装(在C E极之间接有0欧姆电阻RW914 ),其基极接的钳位二极管ZW901,应该在电路中就没有多大用处.于是断开ZW901试机,12V输出正常了。
再多次开关机,12V一直正常,为验证是不是ZW901 ,再次将它接入电路中,试机故障重现。看来就是ZW901 性能不良引起的本故障。在12V正常时再测NW901的各脚电压如下(待机时的电压,即PFC未工作时):①318V,②接地,③14.7V,④ 0.4V ,⑤1.2V ,⑥.317V。
总结:由于实物QW903没有安装(其C E接有0欧姆电阻RW914)想当然地认为其基极的钳位二极管ZW901在电路中没有起什么用(实际上也没有起作用,VCC在正常工作时也才14.7V)。殊不知就是这一大意,让我走了不少弯路,一句话,还是对电路各工作点的电压不熟,否则单从3脚VCC电压在出故障时过低就可以查到问题的根源了。
3.康佳液晶电视32F2900指示灯闪不开机检修
前几天接修一台康佳32F2900CE液晶电视,
故障现象:开机绿灯闪,黑屏,无声。
用户描述:故障前电视有时突然无图无声,遥控器失灵,隔一定时间开机又能开机。
故障分析:因为故障时无图,无声,基本可以先排除液晶屏,和背光电路问题,检修重点放电源部分。
修理过程:开机测+12V电源故障时只有4V左右摆动,电源输出明显不正常,为了确定故障在电源部分还是取样电路或负载有故障,关电后在测背光供电滤波电容上有几十伏电压,说明滤波电容也基本正常。再测12V滤波电容有冲电现象应该也可以先排除。测2个光耦NW952,NW966的1,2脚0V。这样把故障范围锁定在电源自身问题(热地部分)。
管理芯片在线路板反面,拆下用放大镜看了一下型号,是FAN6755,因为有抖动电压输出,说明芯片已经起振,测FAN6755的1脚过压保护电压3.1V,3脚过流保护电压0.02V左右抖动,8脚280V左右抖动,6脚15V左右抖动,2脚1V左右抖动,根据以往维修这种电源输出抖动电压,芯片坏有一定比例,决定先换FAN6755,但换上后故障不变。在路测FAN6755的1脚过欠压保护取样电阻RW901-904阻值1.5兆,RW906阻值70K且1脚电压3V左右应该正常。电源已起振,8脚外围也应该没问题,查6脚供电外围也无异常,瞬间短路3脚过流保护到地,故障不变,也说明过流保护未动作。再看2脚FB的电压感觉有的偏低,换电容C928故障依旧,难道是光耦已经导通工作?
重新测光耦NW952的1,2脚电压(用0.1v档),电压0.03V左右摆动,(其实开始已经测过此电压为0V,是因为当时测+12V电压用50V档,没把表转过来)。0.03V的脉冲摆动电压虽然不能确定光耦在工作,但可能性也很大。
就这样把目光转向冷地取样电路和待机电路,到网上找了一下电路图(忘了说此机板号是三合一35018148)没找到,电源部分倒是有不过看不清楚,只好下了个35016705因为它的电源也是FAN6755芯片,
打开电路图看取样电路由光耦NW952,TL431,RW973-977组成,其实TL431组成的取样电路都差不多,我们可以把TL431和电阻RW973-977看作一个可变稳压管,TL431的1脚决定稳压值,1脚电压越高,稳压值越低。RW973-RW975组成取样上偏,RW976-977组成下偏置,来控制TL431的1脚电位高低。其中RW973,VW973,VW971等组成待机控制电路。
当待机信号是高电位时,VW971导通,VW973截止,RW973断开使上偏电阻增大,TL431的1脚电位下降,TL431稳压值升高,光耦1,2脚的发光管电流减少或暂时截止,光耦3,4脚内阻增大,电源输出电压升高(开机)。
反之当待机信号是低电位时,VW971截止,VW973导通,RW973并联到RW974,RW975上使上偏置电阻阻值减少,TL431的1脚电位升高,TL431稳压值降低,光耦1,2脚的发光管电流增大,光耦3,4脚内阻减少,电源输出电压降低(待机)。
但在线路板上找待机信号线时发现,没RW973,只有RW971一个待机管,焊下RW970电阻(断开待机信号),测+12V电源输出稳定的7.8V,如果按上面分析,焊下RW970电阻(断开待机信号),VW971的基极应该是低电位,这时候电源输出的是待机电压,虽然感觉待机电压有的高。但问题是待修板待机电路只有一个三极管,按上面电路分析一个待机管,待机信号应该低电位开机,如果是开机电源输出7.8V那就不正常了。为了分析方便准备把线路板取样线路画个图,反正没几个元件。
画好图后发现也是高电位开机的,虽然只有一个待机管,但它是把RW977(见图4)并到下偏置上的,所以能确定这时候的7.8V是待机电压。按下待机键,待机信号有高低变化,说明CPU能发出正常信号,把待机信号调低电位,焊上RW970,插电源,电源输出7.8V,按待机键输出电压下跌到4V左右摆动。这时候故障已经很明显了,可能是过压保护了。
为了进一步确认,把目光移到另一个光耦NW966上,测光耦NW966的1,2脚也有很小的脉冲电压摆动,短路1,2脚(短路需谨慎),电源输出13.98V.
待机时输出电压7.8V稳定,但当开机输出电压13.98V时,已经超过13V过压稳压管VD963稳压值,这时候VD963反向导通,保护电路动作,它是在履行自己保护职责,应该可以排除过压保护自身问题,同时也能说明电源电路包括取样电路TL431,光耦工作基本是正常的,输出电压升高可能是取样电位偏离了设定值,从图5上看TL431的1脚电位降低能使电源输出电压升高,影响这个电位降低的有RW981,RW975阻值变大时,RW976,RW977阻值变小或底板漏电时,但把这4个电阻翻个底朝天,还是没找到故障点,(当然适当改变这4个电阻阻值,应该能把输出电压调整过来),维修又陷入僵局。
重新打开下载的图纸,结合线路板终于在东海发现了钓YU岛RW974,在绘图时把它给遗忘了。
测RW974已开路,这个RW974取电100V的背光供电和RW981同时向光耦NW952的发光管供电,它开路后流过光耦NW952的发光管电流减少,使电源电压升高,换后电压输出12V正常。上机开机正常。
小结:这个本来简单的故障案例,就因为一时大意造成故障部位误判,急于求成认为FAN6755故障率高而犯经验主义,使维修陷入僵局,一开始在测光耦1,2脚电压时多花几秒钟调小万用表电压档位,也许维修就不会绕弯子了。现在的液晶电视线路板故障率还是比较高,虽然原理简单,但紧凑的贴片元件,细小的双面板走线,缺少资料图纸,有时候真的有点棘手,希望同行门多多指正,多多交流。(作者:bjlsj)
原文:https://www.jdwx.info/thread-767196-1-1.html
家电维修论坛是专业的家电维修技术交流社区,学习电子电路基础知识,分享家电维修技术资料,交流家电维修技巧经验,获取更多精彩内容请关注家电维修论坛。
4.康佳35018270三合一板电路原理与维修
康佳LED液晶彩电采用的35018270主板+电源+背光灯三合一板,主板核心电路采用超级单片6A800HTAB平台,对各种输入信号进行放大处理,显示图像和伴音;开关电源驱动电路采用FAN6755W,输出+65V和+12V电压,为主板和背光灯电路供电;LED背光灯驱动电路采用OZ9902A,将+65V电压提升到+105V左右,为两路LED背光灯串供电。应用于康佳LED42M3820AF、LED42M1200AF、LED42M1230AF、LED42M1370AF、LED40M1200AF等液晶彩电中。
康佳35018270主板+电源+背光灯三合一板实物图解见上图所示。电路组成方框图见上图所示。电路组成方框图见下图所示。
一.电源电路工作原理
康佳35018270主板+电源+背光灯三合一板的开关电源电路见下图所示,由抗干扰和市电整流滤波电路、开关电源主电路、稳压控制电路、开关机控制电路组成。
㈠开关电源主电路
开关电源主电路以驱动控制电路FAN6755W(NW907)、大功率MOSFET开关管VW907、变压器TW901、稳压控制电路误差放大器NW952(TL431)、光耦NW950(PC817)为核心组成。输出+12Vsb、+65V电压,+12Vsb电压为主板和背光灯驱动电路供电,+65V电压为背光灯升压电路供电。
1.FAN6755W简介
FAN6755W是高集成绿色电源专用驱动控制电路,内含软启动、时钟发生器、比较器、电压控制、激励放大电路等。固定工作频率65kHz,5ms软启动G极驱动,固定输出电压18V,具有供电欠压保护、开路保护等功能,自适应绿色模式,减少损耗,最小工作频率23 kHz。FAN6755引脚功能见表1所示。
表1 FAN6755W引脚功能
220V交流电压经过抗干扰电路滤除干扰脉冲后,分为两路,一路经全桥BD901-BD904整流、C901(220μF/400V)滤波得到+300V直流电压,经开关变压器TW901的初级6-4脚为MOSFET开关管VW907的D极供电;另一路经VDW905整流、RW911、RW910降压后,为NW907的8脚提供HV启动电压,该电路启动工作,NW907从5脚输出激励脉冲电压,经RW930、VDW918、RW931推动开关管VW907工作于开关状态,VW907产生的脉冲电流在TW901中产生感应电压。其中TW901的热地端1-2绕组上产生的感应电压,经RW906限流、VDW911整流、CW915、CW916滤波后产生的直流电压,再经VW906、VDW915组成的稳压电路稳压后,产生VCC-18V电压,经VDW916、RW909,送到NW907的6脚,取代NW907的8脚内HV启动电压,为启动后的NW907提供稳定的供电。
2.启动工作过程
TW901的冷地端次级10-8绕组产生的感应电压经双二极管VDW952整流,CW956、CW960、LW950、CW953组成的π式电路滤波后,输出+12Vsb电压,为主板和背光灯驱动电路供电;TW901的次级10-8加7-11绕组产生的感应电压经VDW953整流,CW957滤波后,输出+65V电压,为LED背光灯升压电路供电。
3.稳压控制电路
稳压控制电路由取样电路RW952、RW953、RW961、RW966和误差放大器NW952(TL431)、光耦NW950(PC817)为核心组成,对NW907的2脚FB电压进行控制,达到稳压值的目的。
当开关电源输出的+65V和+12Vsb电压升高时,经过取样电路分压,使NW952的采样输入端电压升高,比较放大后NW952的电流增加,经过光电耦合器NW950使NW907的2脚电压降低,NW907输出的脉冲变窄,开关管VW907的导通时间变短,开关电源输出电压降低正常值。当开关电源输出电压降低时,稳压电路向相反的方向变化,输出电压上升到正常值。
4.开关管过流保护电路
NW907的3脚为电感电流检测输入端,通过RW921对大功率开关管VW907的S极电压进行检测,当VW907的电流过大,在S极电阻RW918上产生的电压降增加,通过RW921加到NW907的3脚,经内部检测后,执行保护措施,停止输出激励脉冲。
5.尖峰吸收保护电路
大功率开关管VW907的D极与VDW902、CB903、RW912、RW914、RW915组成的尖峰脉冲吸收电路相连接。当开关管VW907截止时,在TW901的6-4初级绕组产生较高的反峰压,该反峰压经尖峰吸收电路吸收释放,避免开关管截止期间将开关管VW907击穿。
6.市电过压保护电路
该保护电路由驱动电路NW907的1脚内外电路组成。NW907的1脚内设电压检测和保护电路,当1脚电压过高或过低时,保护电路启动,NW907停止工作。市电经VDW905整流,RW903、RW917、RW919与RW905、RW907分压后,送到NW907的1脚。当市电电压过高,输入端1脚电压达到5V时,NW907保护电路启动,开关电源停止工作。
7.输出过压保护电路
过压保护电路由13V稳压管VDW994、检测三极管VW957、光耦NW958为核心组成,对开关电源驱动电路NW907的1脚电压进行控制。
当开关电源输出的+12Vsb电压达到13V以上时,击穿13V稳压管VDW994,经RW992向VW957的b极注入高电平;VW957导通,光耦NW958导通,其内部光敏三极管导通,从3脚输出高电平,经VDW909向NW907的1脚注入高电平,NW907据此进入保护状态,开关电源停止工作。
(二)保护与调整电路
该背光灯驱动电路N701(OZ9902A)具有多种保护功能,当背光灯升压电路和调光电路发生过压、过流、短路、开路故障时,均会进入保护状态,背光灯电路停止工作。
1. ISW升压开关管过流保护
OZ9902A芯片的20脚ISW1和16脚ISW2为过流保护检测输入端,检测电压在芯片内部进行比较,控制升压开关管V711、V708的导通时间。
R723、R724、R749是V711的S极电流检测取样电阻,R733、R734为V708的S极电流检测取样电阻,取样电压分别通过R720、R732送入OZ9902A的20脚和16脚。当升压开关管V711、V708电流过大时,送到OZ9902A的20、16脚过流保护取样电压ISW1或ISW2升高到保护设定值时,OZ9902A内部保护电路启动,OZ9902A停止工作。
2. OVP升压输出过压保护
OZ9902A芯片的19脚OVP1和15脚OVP2为过压保护检测输入端,R746、R753与R745分压对C727两端输出电压进行取样,送到OZ9902A的19脚;R742、R751与R741分压对C7015两端输出电压进行取样,送到OZ9902A的15脚。当升压输出电压过高时,取样电压OVP1或OVP2升高到保护设定值3V时,OZ9902A内部保护电路启动,OZ9902A停止工作。正常工作时该脚电压在0.2V~3V之间。
3. OVP升压输出短路保护
当升压输出电压对地短路时,OVP电压低于0.2V时,OZ9902A保护电路也会关断锁死,短路故障排除后,方能重新启动工作。
4. UVLS供电欠压保护
OZ9902A芯片的1脚UVLS为供电电压检测输入端,内设欠压保护电路。+65V经R707、R713与R706分压取样后送到OZ9902A的1脚,该脚电压高于3V时OZ9902A正常工作;当该脚电压低于3V时,OZ9902A内部保护电路启动,进入锁死保护状态,OZ9902A停止工作。
5.LED灯串短路、开路保护
当LED背光灯串正负极之间短路时,会造成背光灯电流急剧增加,在调光MOSFET开关管V710、V709的S极产生较高的电流取样电压ISEN1、ISEN2,当该取样电压达到保护设计值时,内部保护电路启动,进入保护锁死状态,OZ9902A停止工作。当LED背光灯串开路或电流检测电路对地短路时,反馈电压ISEN1、ISEN2为0时,也会进入保护锁死状态,OZ9902A停止工作。
6.24脚保护电压输出电路
OZ9902A的24脚内设保护输出电路,背光灯电路正常时,24脚输出低电平0V;当背光电路出现故障时,OZ9902A的24脚输出高电平,经VD703送到图4左下角的模拟可控硅保护电路,触发V706、V707导通,将开关机控制POWER-ON开机状态的高电平拉低,迫使开关机控制电路动作,进入待机保护状态,开关电源输出电压降低到正常时的三分之二左右。
7.延时保护电路
开机延时保护电路见图4的右上角所示,开机的瞬间,N701的2脚+12VAA电压经R725、R726为C728充电,为V712提供正向偏置电压,V712导通,将N701的24脚输出的保护电压对地短路;当C728充电结束时,V712截止,对N701的24脚保护电路不产生影响,避免开机瞬间LED未工作,N701进行保护。
开机后的延时保护在OZ9902A内部,由OZ9902A的10脚的内部电路和外接电容C718组成。当各路保护电路送来起控信号时,保护电路不会立即动作,而是先给C718充电。当充电电压达到保护电路的设定阈值时,才输出保护信号。从而避免出现误保护现象,也就是说只有出现持续的保护信号时,保护电路才会动作。
二.电源与背光灯电路维修提示
康佳35018270主板+电源+背光灯三合一板的电源与背光灯电路是该电视机易发故障部位,开关电源电路发生故障,主要引发开机无图像、无伴音、无光栅的三无故障,背光灯电路发生故障,主要引发黑屏幕和开机保护故障。可通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键的电压,解除保护的方法进行维修。由于该背光灯电路设有两路相同的升压电路和调光电路,维修时可采用相同部位电压、对地电阻比较的方法,判断故障范围和故障元件。
(一)开机三无,待机指示灯不亮
1.保险丝熔断
测量保险丝F911是否熔断,如果已经熔断,说明开关电源存在严重短路故障,主要对以下电路进行检测。一是检测交流抗干扰电路电容器、压敏电阻RV901和整流滤波BD901~BD904、C901是否击穿漏电。二是检查电源开关管VW907是否击穿。如果击穿,继续查TW901的初级绕组并接的尖峰吸收电路元件是否开路失效,避免二次击穿VW907,检查S极电阻RW918是否连带烧断。
2.保险丝未断
如果测量保险丝F911未断,指示灯不亮,主要是开关电源电路未工作,测量开关电源有无电压输出。如果无电压输出,首先测量大滤波电容C901两端有无+300V直流电压,无电压,检测排除限流电阻RT901、抗干扰电路线圈和市电整流电路BD901-BD904的开路故障。
+300V电压正常,一是测量NW907的8脚有无启动电压,如果无启动电压,检查NW907的8脚外部启动电路RW911、RW910是否开路;二是测量NW907的1脚电压是否正常,该脚电压过高或过低,是VDW905、RW903、RW917、RW919与RW905、RW907组成的市电分压取样检测电路元件变质或开路所致,造成NW907内部保护电路启动;如果NW907的1脚电压偏高,多为由VW957、NW958组成的开关电源过压保护电路启动,常见为稳压管VDW994漏电所致;三是测量NW907的6脚VDD供电,该脚外部VDD供电电路发生故障,特别是CW915容量失效,也会造成6脚电压过低,开关电源不能维持工作。
启动和供电正常,检测NW907的5脚有无激励脉冲输出,无激励脉冲输出为驱动电路NW907及其外部电路故障;有激励脉冲输出则是开关管VW907、变压器TW901及其次级整流滤波电路故障。
(二)开机三无,待机指示灯亮
1.检测POWER-ON电压
指示灯亮,说明开关电源板有电压输出,多为开关电源未进入开机状态。此时遥控开机测电源板POWER-ON是否为高电平,如果是低电平,则是主板故障或未进入开机状态,检查主板的工作状态和开关机控制电路。
2.检查开关机和保护电路
如果POWER-ON电压为高电平,测量电源板输出电压为正常时的三分之一,检查开关机控制电路VW953、VW952;如果POWER-ON电压开机瞬间为高电平,背光灯启动后变为低电平,检测LED背光灯驱动设置的保护电路是否启动,将POWER-ON电压拉低。
(三)背光灯始终不亮
1.检查背光灯电路工作条件
首先检查LED驱动电路工作条件。测LED驱动电路OZ9902A的2脚的+12V供电、3脚点灯控制电压,7、8、9脚的亮度调整电压和1脚的+65V检测取样电压是否正常。供电电压不正常检查相关供电电路;点灯和亮度调整电压不正常,故障在主板控制系统。
2.区分故障范围
LED驱动电路工作条件正常,检查OZ9902A的22、23脚有无激励脉冲输出,无激励脉冲输出,则故障在OZ9902A及其外部电路;否则故障在升压输出电路、调光电路或LED背光灯串。
(四)、背光灯亮后闪烁
1.引发故障原因
如果开机的瞬间,有伴音,显示屏亮一下就灭,然后LED背光灯闪烁,则是LED驱动保护电路启动所致。OZ9902A内部通过电压反馈OVP、过流保护ISW和电流反馈ISEN,判断输出电压是否正常,LED背光灯电流是否正常,当背光灯电路发生过压、过流、断流故障时,OZ9902A就会从24脚输出高电平保护电压,通过模拟可控硅电路V706、V707将开关机控制电压POWER-ON拉低,迫使开关电源进入待机状态,输出电压降低到正常时的三分之二左右,+65V电压降低到+42V左右,+12Vsb电压降低到+7V左右,按理应进入无光无声的待机状态,但是由于该三合一板设计的原因,控制系统没有关闭BL/ON,仍处于高电平点灯状态,背光灯驱动电路仍在工作,此时由于电源供电电压降低,造成背光灯驱动电路间歇性工作,产生背光闪烁故障,这是该三合一板一个特有的故障现象,应该引起维修同行们的注意。
2.测量关键点电压
发生此类故障,多为背光灯驱动电路、LED背光灯串发生故障所致。可通过测量背光驱动升压电压LED1+、LED2+电压和调流管V710、V709的D极LED1-、LED2-电压进行判断,正常时LED1+、LED2+电压为105V左右,如果高于正常值达到150V,则是相关的LED灯串发生开路故障;如果低于正常值为+65V左右,则是升压电路发生故障;正常时调流管V710、V709的D极LED1-、LED2-电压为6.2V左右,V710、V709的G极电压为9.6V左右,如果D极为0V则是相关LED灯串发生开路故障。
3.解除保护,观察故障现象
解除保护的方法是强行迫使OZ9902A退出保护状态,进入工作状态,但故障元件并未排除,因此解除保护通电试机的时间要短,需要测量电压时提前确定好测试点,连接好电压表,通电时快速测量观察电压,观察电路板器件和背光灯的亮度情况,避免通电时间过长,造成过大损坏。
解除背光灯OZ9902A的24脚外部模拟可控硅保护电路的方法是:一是断开OZ9902A的24脚外部电路;二是将模拟可控硅电路V706的b极对地短路,迫使可控硅电路截止,解除对开关电源电路的控制。
三、维修实例
例1:开机三无,指示灯不亮。
分析与检修:测量大滤波电容C901两端无+300V电压,测量市电输入电路的保险丝F911烧断,说明抗干扰和市电整流滤波电路有开路故障。对抗干扰电路和市电整流滤波电路进行检测,发现全桥整流电路的二极管BD901有漏电现象,正反向电阻均为500欧姆左右。电阻检测其它元件未见异常,更换BD911、F911后,通电试机,彻底排除。
例2:开机三无,指示灯不亮。
分析与检修:测量市电输入电路的保险丝F911未断,测量大滤波电容C901两端有+300V电压,但电源次级无电压输出,说明开关电源未启动。测量驱动电路NW907的8脚电压仅为50V,正常时为200V以上,检查8脚外部的启动电阻,发现RW911阻值变大,更换RW911,故障排除。
例3:开机三无,指示灯微亮。
分析与检修:能开机时一切正常,通电测量大滤波电容C901两端有+300V电压,但电源次级输出电压过低,+65V电压仅为5V左右,+12Vsb电源为3V左右,且不稳定,变压器有轻微的吱吱声。测量开关电源次级的滤波电容,发现+65V滤波电容CW957正反向电阻仅为7欧姆左右,拆下CW957测量正常,拆下检查+65V整流管VDW953检查,已经击穿短路,更换VDW953,测量开关电源输出电压恢复正常,故障排除。
例4:开机后,屏幕亮一下即灭,然后闪烁。
分析与检修:开机背光能亮一下,然后闪烁,判断背光灯保护电路启动,测量OZ9902A的24脚输出高电平,判断背光灯保护电路启动。采取解除保护的方法维修:断开OZ9902A的24脚,开机测量12V电压正常,发现屏上边亮、下边暗,是屏上的灯条不能正常点亮引起电源保护。仔细观察发现均流控制开关管V709焊点开路,补焊后试机图声正常,测量OZ9902A的24脚恢复正常低电平,接通24脚后,试机半小时,一切正常。
例5:开机黑屏幕,指示灯亮。
分析与检修:指示灯亮,说明开关电源正常,有伴音,但液晶屏不亮,仔细观察LED灯串根本不亮。检查LED驱动电路的工作条件,OZ9902A的2脚12V供电和3脚点灯控制使能端电压正常,检查OZ9902A的1脚+65V取样电压仅为1.1V,低于正常值3.0V,测量1脚外部的降压、分压取样电路,发现R707阻值变大,用2.2MΩ电阻更换R707后,故障排除。